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高速行星减速器的减噪与降温路径——以某款医用骨钻为例

发布时间:2024-09-02 | 来源:农业机械与装备 | 作者:肖敏
   摘要:以某款医用骨钻为例,分析骨钻中行星减速器的噪声和温升原因,通过优化行星减速器的销轴等零件结构,改善销轴润滑情况;提高各转动零件表面的粗糙度,降低摩擦对行星减速器发热的影响;控制同一行星减速器各行星轮M值大小,保证各齿轮间啮合的松紧度一致。仿真结果表明:影响行星减速器温升、噪声的主要因素依次为转速、摩擦、润滑、间隙、偏载;通过优化零件结构、调整间隙、降低偏载、提高精度等措施,可有效改善行星减速器运行过程中的温升和噪声问题。

  为满足骨钻的使用灵巧、输出力矩大等要求,在骨钻结构设计中一般采用行星减速器进行增矩、降速,而受空间结构的限制,行星轮与销轴之间空间太小,无法安装轴承,只能采用小间隙配合,行星减速器结构如图1所示。但骨钻在高转速运行时,行星减速器中各转动齿轮间会产生较大摩擦阻力,摩擦导致发热,同时高转速运行时销轴与行星轮内孔配合间隙小,行星轮内孔中润滑油极易被挤出,导致润滑不良而发热;另外骨钻运行过程中工作阻力大,浮动的行星轮易出现齿轮啮合偏载的现象引发噪声。


  国内外学者针对减速器振动、噪声问题进行了大量的研究。王鑫兴等针对全自动攻丝机用行星减速器振动、噪声问题,进行齿轮微观修形完成降噪研究;陈新从齿轮的参数、结构、精度和材料等入手对齿轮噪声进行控制;周飞等研究配齿和设计参数对 3K 型行星减速器传动效率的影响;胡润凤从振动、润滑、齿形等方面分析影响减速器噪声的因素;谭建军等对行星减速器传动啮合偏载原因从行星轮弯矩、销轴非对称结构进行分析;张树平研究齿轮参数和加工精度对齿轮传动噪声的影响。本文针对上述问题,主要从行星减速器润滑不良、摩擦发热、啮合异常、运行偏载等方面进行分析,结合试验来探索降低行星减速器的温升和噪声的有效途径。

  一、高速行星减速器温升、噪声分析

  行星减速器连续工作时,产生的热量和噪声主要由摩擦、偏载、振动引发。将发热量较大、噪声异常的骨钻进行拆机,重点观察其中行星减速器的变化,发现部分行星轮内孔油脂量存量较少,润滑油变黑,部分行星架上的销轴外圆出现异常磨损,行星轮内孔出现环形划痕和烧伤,部分轮齿出现撕裂等现象,如图 2 所示。此行星减速器电机输入转速 38 000 r/min,正、反空载运行 5 min 后实测温度 80~90 ℃,实测噪声80~90 dB,超出目标值30%,不符合使用要求。


  摩擦因素

  行星减速器结构如图3 所示,此款医用骨钻选用电机38 000 r/min作为动力输入,根据减速比可知行星轮转速高达80 000 r/min,行星轮与销轴之间相对转速较高,根据F=(a+bv)e-cd,摩擦力F与运动速度v成正比,a、b、c、d为由摩擦材料和载荷大小决定的系数,此时摩擦系数对摩擦力的影响非常敏感。


  润滑条件

  由于销轴与行星轮内孔为小间隙配合,如图4 所示,轴与孔配合间隙较小,为 0.01~0.02 mm,不易存油。当骨钻高速运行并承受负载时,行星轮受力将润滑油挤出,极易导致销轴与行星轮内孔干摩擦。


  行星轮M值

  行星减速器装配时,同一减速器中各行星轮 M 值需保持大小一致,保证同一减速器中各行星轮与齿圈、中心轮啮合的松紧一致,否则行星减速器运行过程中将发生偏载,引起发热和噪声。

  齿轮啮合间隙

  行星减速器不仅要保证运行平稳,同时还需保证传动精度,齿轮啮合间隙须保证在合适的范围内,齿轮啮合间隙如图5所示。齿轮啮合间隙过大,影响传动的准确性,引起冲击,加剧整个传动系统的噪声和振动冲击;但齿轮啮合间隙过小,齿面摩擦增大,发热增加、噪声增大。


  二、解决路径

  优化措施

  1)提高零件表面粗糙度及精度,内孔、外圆的接触面粗糙度提高到Ra0.4。

  2)提高销轴尺寸、形状精度,提高至IT6级。

  3)适当缩短行星轮内孔与销轴配合长度,齿轮孔口45°倒角调整为30°,减少孔与轴摩擦面积,同时便于装配,如图6所示。


  4)在销轴与行星轮配合的圆柱面上加工双扁,增加存油空间,如图7所示。


  参数调整

  1)行星减速器装配时,同一级行星轮使用同一组 M 值,通过行星轮 M 值测量分组保证各行星轮大小一致,提高减速器运行的平稳性。

  2)提高与行星轮接触面的位置精度,提高行星轮端面跳动、齿圈跳动、内孔圆度,减少高速旋转行星轮的摩擦发热。

  3)适当调大齿轮啮合间隙,减少齿面摩擦,提高传动效率,从而减少发热、降低噪声。

  三、试验验证

  行星减速器试验条件及要求

  试验条件:现对某款医用电钻用行星减速器进行试验。试验设备:兆信 KXN-3020D 直流稳压电源(测试电压为9.6 V)、CEM DT-612热电偶测温仪、 特安斯分贝仪噪音测试仪。检测要求:正、反运行 5 min,开始检测数据,检测位置为减速器行星轮附件(温升最高处),如图8所示。该试验中行星减速器的检测要求如表1所示。

 

  分组试验

  提高表面粗糙度:根据图 6 优化行星轮结构,将销轴外圆、行星轮内孔及端面粗糙度提高至 Ra0.4,齿轮孔口 45° 倒角调整为 30°,其他零件均不变(且均为尺寸与精度合格零件)。行星减速器空载运行 5 min 后开始检测,试验数据如表2所示。试验表明:提高零件表面粗糙度可减小摩擦,行星轮端面的润滑油发黑症状减轻,行星减速器的发热降低。


  控制行星轮M值:行星减速器装配前对行星轮 M 值进行分组,保 证同一减速器的各行星轮 M 值同组,其他零件均不变(且均为尺寸与精度合格零件),试验数据如表3所示,噪声、温升均降低。试验表明:保持行星轮 M 值一致性,可保证各齿轮啮合松紧一致,减少偏载,使行星减速器运行平稳,避免各齿轮啮合面的异常磨损,有效降低行星减速器的运行噪声。


  优化销轴结构:根据图 7 优化销轴结构,在销轴与行星轮内孔的配合面上加工双扁,销轴装配时双扁垂直于行星轮与中心轮的连心线,其他零件均不变(且均为尺寸与精度合格零件)。行星减速器空载运行 5 min 后进行检测,试验数据如表4所示。试验表明:行星减速器选用优化后带扁销轴,拆机发现行星轮内孔、销轴配合面润滑油未变黑,表明销轴增加双扁可明显改善孔-轴润滑情况,降低减速器温升。同时发现孔-轴间隙调整至 0.020~0.030 mm可明显降低行星减速器温度、噪声。


  调整齿轮啮合间隙:进一步验证各齿轮啮合间隙对骨钻的温升、噪声的影响程度,通过调整行星轮 M 值大小调整各齿轮啮合间隙。除行星轮M值,其他零件相同(选双扁销轴)且合格,行星减速器空载运行 5 min 后检测,试验数据如表5所示。试验表明:齿轮啮合间隙对行星减速器的噪声、温升影响明显,适当调大齿轮啮合间隙,将齿轮啮合间隙调整至0.04~0.05 mm,齿面摩擦阻力减小,减速器运行效率提升,运行平稳,可以明显降低减速器的噪声、温升。


  通过以上 4 项措施,选用带扁销轴,提高零件表面粗糙度,控制行星轮 M 值,调整齿轮啮合间隙,行星减速器的温升和噪声情况明显改善,行星减速器发热量降低到45~65 ℃,噪声控制在40~62 dB,符合骨钻的使用要求。

  五、结论

  通过对该型号医用骨钻行星减速器温升和噪声进行研究,发现影响行星减速器温升、噪声的主要因素依次为转速、摩擦、润滑、间隙、偏载。试验表明:通过优化零件结构、调整间隙、降低偏载、提高精度等措施,可有效改善行星减速器运行过程中的温升和噪声问题。

  参考文献略.

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