减速器故障是井下运输设备不可避免的问题,当井下减速器出现故障需要更换时,不可避免的对生产造成一定的影响,但如果更换后的减速器因自身缺陷依然存在故障的,会对生产造成严重的影响,之前柳湾煤矿没有测试减速器的设备,因此无法判断减速器的完好性,针对这一情况,副矿长苏强与机修车间主任、技术人员集思广益,提出设计减速器测试平台的构想后,通过分析研究减速器测试原理,参考常用各类减速器的转速及功率,充分利用现有的闲置设备,选用18.5KW电机作为驱动电机,用破碎机皮带对轮及三角带进行传动。
通过对皮带对轮的改制和加工,一是与电机轴进行匹配,二是根据不同型号减速器的不同连接方式进行多种匹配,使所有减速器都能通过皮带轮进行统一驱动。为了保证平台测试的安全性,平台采用一体式平台,在平台左边固定电机,通过电机底座顶丝可调整皮带的涨紧度;右边固定减速器,用顶丝座锁死减速器。并在皮带轮四周及上方制作防护栏,防止皮带松脱后弹出;从馈电开关上引出远控按钮放置在安全区操作。
该减速器测试平台可使减速器在额定转速下实现长时间有效运行,以达到减速器在长时间运行中,测试其的声音、温度、密封是否完好的目的。
该平台在投入运行后,有效的排除了减速器的故障率,提高了减速器的完好率,避免设备 “带病”下井,在更换减速器过程中因自身故障而返工作业影响生产时间,对井下减速器的可靠运行提供了强有力的保障,对柳湾煤矿的生产经营效益起到了良好促进作用。